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单片机中的看门狗研讨

软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片

软件的牢靠性一直是一个关键问题。任何运用软件的人都或许会阅历计算机死机或程序跑飞的问题,这种状况在嵌入式体系中也相同存在。因为单片机的抗搅扰才能有限,在工业现场的仪器仪表中,常会因为电压不稳、电弧搅扰等形成死机。在水表、电表等无人看守的状况下,也会因体系遭受搅扰而无法重启。为了确保体系在搅扰后能主动康复正常,看门狗守时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。

1 看门狗的效果

看门狗守时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使体系重新发动。看门狗计数器正常作业时主动计数,程序流程守时将其复位清零,假如体系在某处卡死或跑飞,该守时器将溢出,并将进入中止。在守时器中止中履行一些复位操作,使体系康复正常的作业状况,即在程序没有正常运转期间,按期复位看门狗以确保所挑选的守时溢出归零,使处理器重新发动。

2 看门狗问题及相关实验

如今市面上盛行的一些单片机,多嵌有内部WDT,如TI的MSP430系列,Philips的P87XXX和P89XXX系列,Microchip的PIC列,Atmel的AT89SXX系列和Holtek公司的Htxxx系列。可是这些内部看门狗在作业时,多存在必定的差错。一些工程师在规划的过程中,因为疏忽了这一点,导致体系出现异常。MSP430系列单片机是美国德州仪器公司(TI)近几年开发的新一代单片机,该系列是一款16位、具有精简指令集、超低功耗的全新概念混合型单片机。在很多单片机系列中,因为它具有极低的功耗、丰厚的片内外设和便利灵敏的开发手法,已成为一颗耀眼的新星。其内部自带看门狗及复位电路,理论上假如程序跑飞,可用看门狗将其复位。但在实际运用过程中,发现看门狗的效果并非满有把握,以下实验证明了这一点。实验电路如图1所示。

上述实验发动后,假如程序正常运转,LED会闪耀。缺省时,MSP430的看门狗是答应状况,所运转的程序会不断地拜访看门狗。理论上,这个体系是不会发生发动失利的,因为即便发动失利,看门狗也应该在数百毫秒内发动,复位整个体系。根据这种思维,对单片机的复位进行测验。K2断开,用K1接连发生。Reset信号,测验看门狗使体系重启的成功率。K2闭合,则reset端高电平,理论上K1不能有用发生复位脉冲,调查看门狗是否起效果。

3 实验成果与剖析

实验成果如下:K2断开,接连开关K1,上电重启体系,均匀155次失利1次(LED不闪),即看门狗失效概率0.6%;K2闭合,接连开关K1,均匀18次失利1次(LED不闪),且一旦失利,将接连失利下去,看门狗无功率占到了约5.5%。别的,当选用相同具有内置看门狗的其他系列单片机代替实验中的MSP430,发动程序段作相应修改时,实验成果仍大致相同,这说明具有内置看门狗的单片机面对的问题是相同的。经剖析或许有如下原因:

①因为看门狗的时钟不独立,计数时钟与体系为同一分频链路,因而看门狗不能在体系出现问题时有用运作。

②因为时钟可用软件设置,发动失利时,开机时钟或许处于空档,没有时钟看门狗不能收效。

③有些看门狗需求用软件设置或发动,因而发动失利后,初始化程序没有激活,CPU或许跳转到随机代码,使看门狗被制止。这样的看门狗是需求有牢靠的上电复位作确保的,因而,从理论上讲,原规划存在着不合理性。根据上述剖析,选用片外看门狗专用芯片TPS3823由独立的分频振荡电路供给计数脉冲。实验电路如图2所示。

上述电路中,TPS3823输出守时溢出信号给Reset端。程序段中,CPU要不断地经过I/O口输出喂狗信号,使看门狗计数器清零。在此电路中重复上述实验中K1、K2的相同动作,体系重启成功率到达100%。

结 语

未来的内置看门狗有必要有独立牢靠的时钟。体系上电后,看门狗即为答应状况,无需软件设置,它只能被外部硬件跳线或内部熔丝(fuse)所制止。现在,假如要求规划牢靠性较高的嵌入式体系,外置看门狗是有必要考虑的。内置看门狗的另一问题是体系复位后,程序应判别是由Reset端正常上电复位,仍是程序跑飞看门狗所造成的,由此确认现场数据是否应该保存。这也是在看门狗使用中所应考虑的。

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