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根据PROFIBUS-DP总线操控的桥式起重机电气系统的研发

津巴布韦卡里巴南岸水电站厂房内需设计制造两台250t/50t/10t单小车桥式起重机(以下简称桥机),主要用于厂房内水轮发电机定转子及其它设备…

津巴布韦卡里巴南岸水电站厂房内需规划制作两台250t/50t/10t单小车桥式起重机(以下简称桥机),首要用于厂房内水轮发电机定转子及其它设备的设备和检修,水轮发电机组起吊最重部件为转子带起吊轴。转子装置(含起吊轴)分量约403.5t,需两台桥机进行同步抬吊(见下图1)。抬吊时,两桥机起升及大小车均需坚持同步,所以,体系操控比较复杂。为此,通过开发桥机PROFIBUS-DP总线操控体系,可大大简化整个电气体系的线路,然后确保其操控的精度及体系运转的安稳性。

图1250t/50t/10t桥式起重机抬吊三维图

一、电气体系的规划

桥机的电气体系选用了现在国际上先进的“HMI+PLC+变频器”三级操控方法,其间HMI(人机界面)首要便于司机及修理人员把握整机运转状况,快速查询设备毛病,使整机具有杰出的人机对话界面和高品质的信息处理功用。而PLC作为桥机的整个操控体系的中心,通过PLC来收集各种信号,运用PLC内部的虚拟触点来完成整机各组织的时序逻辑操控,可大大削减电气体系的硬件毛病,提高了体系操控的可靠性。而变频器完成了一切传动组织启制动的平稳性,削减钢结构的冲击。整个电气体系(见下图2所示)分为:供电体系、起升体系、小车体系、大车体系、通讯及照明体系等几个部分。其间起升和大小车体系别离选用了安川变频器H1000和A1000,并通过PROFIBUS-DP现场总线与西门子PLC完成数据通讯。

图2桥机电气体系图

1.1 供电体系

桥机供电选用安全滑触线供电,电源为三相四线制沟通380V,50Hz。操控电源由操控变压器T2供给AC220V的电源。小车馈电设备选用电缆滑车。总电源设有主阻隔刀开关QS100,能堵截桥机的一切电源,为安全检修供给了一个显着的断开点,并设有断路器QF100作短路维护,一般情况下QF100不动作,由主接触器KM10来开合动力回路。QF100中附有分励脱扣线圈,由司机室联动台上、电源操控柜上及遥控设备上的急停按钮来操控,只要在总接触器因某种原因无法正常堵截电源回路的紧迫情况下,才偶尔运用一下分励脱扣设备。

1.2 起升组织

起升组织由主起升和副起升两套组织组成,别离由一台YZPFM315M2-8C,55kW和YZPFM315S2-8C,30kW变频电机驱动,并别离选用具有矢量操控技能的安川H1000变频器CIMR-HB4A0260和CIMR-HB4A0150调速,闭环操控。

主起升速度:

80t<Q≤250t时0.1~1.0m/min

Q≤80t时0.1~3.5m/min

副起升速度:

15t<Q≤50t时0.3~3.0m/min

Q≤15t时0.3~10m/min

主副起升均选用主令操控器操控,有挡位无级调速方法,每种工况上下各五挡,各挡对应的速度均可在PLC内恣意设定。

1.3小车运转组织

小车运转组织由两台YZPFE132M-4,7.5kW变频电机驱动,选用具有矢量操控技能的安川A1000变频器CIMR-AB4A0072传动,闭环操控。

运转速度:0.3~20m/min,选用主令操控器操控,有挡位无级调速,速度分为前后各五挡,各挡对应的速度均可在PLC内恣意设定。

1.4大车运转组织

大车运转组织由四台YZPFE132M-4,7.5kW变频电机驱动,选用具有矢量操控技能的安川A1000变频器CIMR-AB4A0165传动,闭环操控。

运转速度:0.5~25m/min,选用主令操控器操控,有挡位无级调速,速度分为左右各五挡,各挡对应的速度均可在PLC内恣意设定。

1.5通讯体系

1.5.1硬件体系的规划

PROFIBUS是由西门子公司开发的一个工业操控体系的现场总线规范,首要用于进程的分布式操控。PROFIBUS宗族包含PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA和PROFIBUS-FMS,其间PROFIBUS-DP运用了互联网络的第一层和第二层,这种精简的结构确保了数据的高速传输,传输速率为9.6kbps~12Mbps,特别合适PLC与现场I/O设备之间的通讯。为此,本桥机选用了PROFIBUS-DP网络操控方法,详细见图3所示。整个PROFIBUS-DP通讯体系由一个主站七个从站组成,主站为机房PLC,选用了西门子S7-300PLC(CPU-2DP),自带DP接口,它通过PROFIBUS-DP总线别离与主起升变频器、副起升变频器、小车变频器、大车变频器、小车方位检测编码器、起升方位检测编码器及司机室PLC7个从站相衔接,其间主站PLC的CPU为6ES7315-2AH14-0AB0,变频器通过内置SI-P3接口卡接入PROFIBUS-DP通讯网络,编码器选用带DP接口和协议的P+F产品PVM58,司机室PLC从站是通过ET200M通讯模块接入DP总线。

图3 桥机PROFIBUS-DP硬件体系图

1.5.2软件规划

因为本桥机PLC体系选用了西门子S7-300,为此选用了编程软件STEP7V5.5,在硬件组态前首要必须在安川公司(YASGAWA)的网站中下载文件名为YASKOACF.GSD文件,并在STEP7中设备成功,相同也需求设备P+F编码器PVM58的GSD文件。这样设备GSD文件后,在右边的硬件目录PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Drives—SI-P3PROFIBUS-DPINTERFACECARD和PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Encoders—PEPPERL+FUCHS—P+FEncoder,然后将安川变频器和P+F编码器接入了DP网络,以此完成了桥机PROFIBUS-DP网络的硬件组态,见下图4所示:

图4 桥机PROFIBUS-DP网络硬件组态

安川变频器DP通讯卡SI-P3常用三种输入输出数据长度Extendeddata1—32字节、Extendeddata2—12字节、Basicdata—6字节可供挑选,本次编程选用了Basicdata方法,将变频器运转的速度和电流通过DP总线及时地传输给机房主站PLC,主站PLC又通过总线传给司机室PLC,司机室触摸屏从司机室PLC取数据,然后能及时读出各组织的运转数据,相反,司机室的操作指令通过总线读到主站PLC,再由主站PLC将指令发送给各变频器。详细见下图5所示:

图5 主起升变频器速度给定

二、结束语

该体系通过工厂调试后,成功完成了桥机通讯体系的数据交换,各组织运转安稳(见图6),并很好地完成了并车抬吊的要求,各项目标符合要求,深受用户的好评。

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